今年以來,本鋼板材煉鋼廠牢固樹立“低成本贏得高效益”的生產(chǎn)管控理念,細(xì)化生產(chǎn)管理,強(qiáng)化過程管控,精打細(xì)算,深挖內(nèi)潛,大力開展轉(zhuǎn)爐工序終點氧降低及煉鋼石灰消耗成本攻關(guān),2月份,轉(zhuǎn)爐工序終點氧降低了17.28%,煉鋼石灰消耗降低了21.37%,兩項指標(biāo)均創(chuàng)歷史新低。
轉(zhuǎn)爐工序終點氧的高低對鋼的純凈度和金屬收得率有重要影響,終點氧低有利于降低合金消耗,減少脫氧過程中形成的夾雜物,提高鋼水質(zhì)量。為此,該廠成立攻關(guān)小組,結(jié)合生產(chǎn)實際制訂詳細(xì)措施,進(jìn)行復(fù)吹專項攻關(guān),并優(yōu)化冶煉溫度平衡制度,嚴(yán)格監(jiān)控操作過程,從而有效降低終點氧。
在煉鋼生產(chǎn)中,石灰消耗的增加會造成轉(zhuǎn)爐冶煉渣量的增加,鋼鐵量消耗也隨之上升,降低石灰消耗是該廠的主要攻關(guān)課題。該廠專項攻關(guān)小組在進(jìn)行多方研究的基礎(chǔ)上,對每爐造渣加入量進(jìn)行分析,并在班前會上將分析結(jié)果通報給當(dāng)班職工,增強(qiáng)班組職工的成本意識。同時,上下聯(lián)動,重新修訂造渣制度,強(qiáng)化制度執(zhí)行,通過復(fù)吹強(qiáng)攪、增加鋼渣反應(yīng)動力學(xué)條件等措施,提高石灰利用率;通過降低轉(zhuǎn)爐終點溫度,提高轉(zhuǎn)爐脫磷率,達(dá)到降低石灰消耗的目的。
據(jù)悉,該廠將繼續(xù)樹立“低成本贏得高效益”的生產(chǎn)管控理念,以標(biāo)準(zhǔn)化管理為抓手,將成本指標(biāo)細(xì)化分解到崗、到人,落實降本增效的各項措施,深挖潛力增效益。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
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